Luke Bell 太陽能無人機 V2 再度墜毀——僅飛行 2.5 分鐘,但工程設計持續精進
南非工程師 Luke Bell 打造的太陽能無人機 V2 版本在開普敦試飛時僅飛行 2.5 分鐘便墜毀,飛行紀錄顯示陣風導致太陽能板電壓崩潰。他隨後加入鋰電池緩衝模組與二極體切換電路,預計在更避風的場地進行 V3 測試。

文章重點
- 太陽能無人機 V2 在開普敦試飛僅 2.5 分鐘,因陣風導致太陽能板電壓崩潰而墜毀
- 地面測試輸出 110 瓦、懸停僅需 70 瓦,但動態負載下功率餘裕完全不足
- 加入鋰電池緩衝模組與二極體切換電路,實現太陽能與電池間的無縫供電切換
- 測試場地從開普敦移至有防風林的 Stalenbos 農場,降低風力干擾
- 預計兩到三個月內以 V3 版本挑戰 10 分鐘以上的太陽能飛行紀錄
太陽能板輸出 110 瓦,懸停只需 70 瓦——但依然飛不久
由 32 片手工焊接的太陽能電池、以 8×4 排列焊接在碳纖維機架上的太陽能面板陣列,仍然無法讓無人機在空中停留夠久。這就是南非工程師 Luke Bell 太陽能無人機計畫目前的現狀,也是當今無人機開發領域中最真實的工程故事之一。沒有經過美化的成功影片,只有斷裂的起落架、墜毀的 V2 原型機,以及一個可能終於能解決核心問題的重新設計電路。
專案重點摘要
- 開發進度: 曾創下 Peregreen 系列四旋翼速度紀錄的工程師 Luke Bell,已完成太陽能無人機的第二版(V2),並在 YouTube 頻道上完整記錄設計流程、兩次墜毀降落,以及硬體修復過程。
- 核心問題: V2 僅飛行 2.5 分鐘便墜毀,與 V1 的結果如出一轍。開普敦的陣風壓垮了脆弱的太陽能板陣列,導致太陽能供電系統電壓崩潰。
- 解決方案: Bell 加入一顆小型鋰離子緩衝電池搭配二極體,在太陽能輸出突然下降時自動接管供電,讓無人機在輕微風況下仍有一搏之力。
V2 改進了結構,卻敵不過天氣
太陽能無人機 V2 是一架重新設計的多旋翼機型,針對前代的三大失效點進行改良:易碎的太陽能板安裝方式、長機臂導致的高轉動慣量,以及在突然負載下崩潰的太陽能陣列。Bell 大幅縮短了機臂長度,減輕了 70 公克的重量——相當於省下約 4 瓦的功耗——並重新設計了固定碳纖維管的 TPU 套管,為泡棉膠帶提供更大的黏合面積。
V1 的太陽能板狀況相當慘烈,每片電池都出現裂痕或破損。由於泡棉膠帶與碳纖維管的接觸面積太小,黏合完全失效。新的套管設計每段採用兩個包覆,太陽能板在組裝過程中全數完好——這已經是進步。
完整陣列使用 32 片電池,後來 Bell 拆除 4 片以更好地匹配電池電壓並減少風阻,降至 28 片。在開普敦夏季充足日照下,陣列在地面測試中透過六組負載電阻輸出了 110 瓦,Bell 對此也感到驚訝。懸停功耗約為 70 瓦,因此紙面上的功率餘裕看起來相當充裕。
但實際表現並不如預期。GPS 定位訊號偏弱——僅鎖定 13 顆衛星,遠低於通常的 20 至 26 顆。開普敦難以預測的風勢如期而至,無人機在 2.5 分鐘後墜毀,一支起落架折斷,且沒有備品可替換。
真正的元兇是電壓崩潰,而非單純風力
墜毀事故的飛行紀錄數據顯示,太陽能陣列在撞擊前的瞬間出現電壓驟降——這是一次急遽的電壓崩潰,原因是無人機在對抗陣風時,馬達的電流需求超過了太陽能電池的承受極限,電壓急速下墜,電子變速器(ESC)斷電。無人機並非翻覆或失控,純粹是「沒電了」。
Bell 的修復方案直截了當:五顆鋰離子電池串聯,透過二極體連接至電源匯流排。正常運作時,太陽能陣列透過多餘電壓為電池充電。當陣列輸出崩潰時,二極體自動切換電流來源——電池接手供電、ESC 持續運作,太陽能板則在狀況穩定後恢復上線。Bell 在工作台上使用電源供應器模擬太陽能輸入進行測試,模擬日照開關時,電池在 59 至 60 瓦之間無縫接手負載。
他後來將小容量電池組更換為具有更高放電倍率(C 值)的大容量電池組,加入基本的電池管理系統(BMS)以進行電芯平衡和過充保護,並加固了太陽能板框架的中央主樑,以減少在微風中導致整架無人機不穩定的振顫現象。太陽能板也被降低至更靠近螺旋槳的位置,以降低重心。Bell 使用 AirShaper 計算流體力學(CFD)模擬軟體檢查新的面板位置是否會影響推力,結論是損失不具顯著影響。
這套 AirShaper 模擬流程也曾出現在 Bell 的續航力無人機專案中,當時他比較了五種不同機臂長度配置,最終選定 800 毫米作為最高效的方案。
太陽能無人機的續航力:天氣問題不亞於工程問題
Bell 將最終測試地點從開普敦移至 Stalenbos——一處被樹木環繞、能阻擋低空風的農場。開普敦夏季在無風時,用 Bell 的話來說「幾乎是最理想的條件」——但平靜不會持久。該地區一個靜風且陽光充足的早晨窗口極為狹窄,在兩週的天氣預報中他僅有一天可用。他連夜組裝了整組太陽能板陣列,只為趕上那個時間窗口。
這種限制並非業餘開發者獨有。Mira Aerospace 的 ApusNeo18 太陽能高空偽衛星(HAPS)平台在高空運作,正是為了避開低層大氣的亂流。Airbus 的 Zephyr 在 75,000 英尺(約 22,860 公尺)高空保持著 64 天的續航紀錄,原因也是如此。固定翼機型幾何設計加上高空飛行,能乾淨俐落地解決風的問題。而一架試圖在地面附近懸停的四旋翼,等於同時在兩個物理層面上作戰。
軍事領域也注意到同樣的取捨。在烏克蘭赫爾松地區發現的俄羅斯 FPV 無人機搭載太陽能電池,設計用途是靜態伏擊而非動態懸停——太陽能電池在無人機靜止等待時延長滯空時間。在小尺度應用中,運動是太陽能效率的天敵。
無限期飛行的問題並非新議題。PowerLight Technologies 曾探索以雷射供電實現無人機飛行,作為達成相同目標的替代路徑。物理原理不同,但問題本質一致:當亂流、姿態變化或雲層遮蔽中斷能源供應時,無人機消耗的功率遠超陽光或光束所能穩定提供的能量。
DroneXL 觀點
這個專案真正有趣之處在於紙面數據與實際表現之間的巨大落差。太陽能板在地面測試中輸出 110 瓦,懸停僅需 70 瓦,聽起來有 57% 的功率餘裕。但實際上,一陣持續不到一秒的陣風就能拉高瞬間電流需求,導致整個陣列崩潰。Bell 的二極體加緩衝電池電路是一個聰明的補救方案,但本質上等於承認:即使在微風環境下,太陽能板單獨也無法應對四旋翼的動態負載需求。這才是這個專案最核心的洞見,比任何飛行時間數據都更有價值。
Bell 的工程方法始終如一,無論是用 Peregreen V4 挑戰 408 英里時速,還是嘗試以太陽能實現無限懸停:先在工作台上測試電路、試飛、墜毀、讀取紀錄、修正一個問題。過程緩慢且不華麗,但這正是最終成功的方法。
轉移到 Stalenbos 的決策很有意義。有時候找到更好的地形是唯一可行的解決方案。Bell 無法以工程手段消除開普敦的風,但他可以選擇一座有防風林的農場。預期 V3 將在風力遮蔽更佳的地點試飛——甚至可能在人工照明的室內環境中,徹底排除天氣變數,單獨驗證電路設計。如果緩衝電池電路在受控條件下表現穩定,那麼戶外續航測試就變成時機問題而非硬體問題。在未來兩到三個月內,若 Bell 能在 Stalenbos 等到一個無風的早晨,太陽能無人機飛行超過 10 分鐘將是一個合理的目標。
編輯註:本文使用了 AI 工具輔助研究與檔案檢索。所有報導、分析與編輯觀點均出自 Haye Kesteloo。
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常見問題
- 太陽能無人機 V2 為什麼只飛了 2.5 分鐘就墜毀?
- 主因是開普敦陣風導致馬達瞬間電流需求超過太陽能板供電能力,造成電壓急遽崩潰,電子變速器斷電,無人機因失去動力而墜落,並非飛控失靈或翻覆。
- Luke Bell 如何解決太陽能供電不穩定的問題?
- 他加入五顆鋰離子電池串聯並透過二極體連接電源匯流排,當太陽能輸出驟降時電池自動接手供電,測試顯示可在 59 至 60 瓦間無縫切換,確保 ESC 不斷電。
- 為什麼太陽能四旋翼無人機比固定翼太陽能飛機更難實現長時間飛行?
- 四旋翼懸停需持續高功耗且負載變化劇烈,陣風會瞬間拉高電流需求;固定翼則可在高空飛行避開低層亂流,Airbus Zephyr 便在 75,000 英尺高空創下 64 天續航紀錄。









